以上對變壓器的聲音、溫度、油位、外觀及其他現(xiàn)象對配電變壓器故障的判斷,只能作為現(xiàn)場直觀的初步判斷。因為,變壓器的內(nèi)部故障不僅是單一方面的直觀反映,它涉及諸多因素,有時甚至?xí)霈F(xiàn)假象。必要時必須進行變壓器特性試驗及綜合分析,才能準確可靠地找出故障原因,判明事故性質(zhì),提出較完備的合理的處理方法
高壓試驗變壓器的故障及處理:
儀器檢查及故障原因分析:控制箱內(nèi)的控制回路升壓正常,輸入、輸出正常;連接導(dǎo)線用萬用表歐姆擋測試,也顯示正常;因此判斷可能是高壓試驗變壓器故障。從原理圖可看出,高壓試驗變壓器有三個同芯線圈——原邊線圈、高壓輸出線圈、儀表專用線圈。工作時,控制箱內(nèi)電壓回路接通后,通過自耦調(diào)壓器的調(diào)節(jié),使高壓試驗變壓器的原邊線圈與高壓輸出線圈的比例關(guān)系不變,而其匝數(shù)遠遠小于高壓輸出線圈,故從儀表上可讀取升壓值。將試驗變壓器拆開后檢查發(fā)現(xiàn),變壓器原邊線圈、高壓輸出線圈均無異常,而儀表專用線圈有明顯的過熱痕跡,因此判斷為儀表專用線圈燒毀。
檢查儀表線圈,其所使用導(dǎo)線為0.3mm2。分析燒毀原因,應(yīng)該是由于線圈芯線的截面積較小,載負荷能力差,致使在儀器升壓工作過程中當(dāng)泄漏電流較大時,將線圈燒毀。儀器兩次故障現(xiàn)象相同,均是該原因造成的,由于線徑是在設(shè)計裝配過程中選型決定的,所以在上次返廠修理時,問題沒有得到徹底的解決。
處理方法:
**的辦法是更換儀表線圈。儀表線圈與另外兩個線圈的排列順序是——從鐵芯向外,依此為儀表線圈、高壓輸出線圈、原邊線圈(即一次線圈)。更換儀表線圈,在較潔凈的房間室內(nèi),將鐵芯硅鋼片一一拆開,然后將原邊線圈、高壓輸出線圈依此取下,用白布分別包好、放好,防止塵土及異物,以備裝配;測量好儀表線圈的原繞制成型的數(shù)據(jù),然后將已燒毀的儀表線圈取下,選用截面積較大、載負荷能力較高的0.45mm2的漆包線,按原來的儀表線圈匝數(shù)及裝配外型尺寸重新繞制。繞制完成后浸漆、干燥。開始裝配,先將儀表線圈按原樣裝好,再將高壓輸出線圈、原邊線圈按原來的位置安裝好,將700多片硅鋼片重新按原型裝配。*后對高壓試驗變壓器的變壓器油進行了更新。
將修好的儀器進行空載試驗、帶負荷試驗,顯示正常;與另外的一套儀器升壓試驗比較,結(jié)果良好,達到了工況要求。在隨后的循環(huán)水高壓電機、氟里昂高壓電機及公司內(nèi)配電變壓器的檢修試驗中,使用該儀器,顯示穩(wěn)定可靠。
注意事項:做變壓器油耐壓試驗
1)油耐壓機使用之前,外殼應(yīng)可靠接地。
(2)校對電極距離,用好油沖洗電極表面。
(3)取油樣時應(yīng)擦凈取樣截門,再緩緩開啟,先將試油杯沖刷2-3次,再取油樣。放置或取出油杯時,須在斷開電源的條件下進行。
(4)油在杯中靜止5~10min,以消除氣泡。
(5)試油機升壓速度不宜太快,約3000V/s為宜。試驗3~5次,每次加壓間隔2~3min,在斷開電壓之前應(yīng)先將電壓降到零。